在实际施工中有的工地混凝土浇筑完24小时还不终凝,这种情况该如何处理? 原因分析:主要有以下几种情况可导致缓凝:(1)错把矿粉或粉煤灰当成水泥使用;(2)泵送剂掺量过大,超过正常用量的一倍以上。
处理方法:经查实若属于(1)种情况,要立即向需方说明,马上返工并承担需方由此引起的 一切损失。
若属于(2)种情况,就要向需方说明,等几天后砼会终凝;此时不要拆模,也不要揭 起构件表面的覆盖物;因为有的工地出现了砼缓凝,为了使砼加快凝结,把现浇板表面的塑料薄膜 揭了起来,其结果导致砼终凝了,而现浇板出现了裂缝。
相关案例:在2010 年的8月(平均温度为5℃),有一个工地浇筑了C30二层框架梁板,24小时后砼还没有终凝,需方通知供方到现场察看分析原因。
供方技术人员到浇筑现场察看后,发现大部分砼都已终凝,只有100 ㎡左右的现浇板确实还没有初凝,这可以基本确定是砼的原因。
供方技术人员回到本公司查找原因,当检查生产记录时,发现有3m³没有掺泵送剂,追究其原因才知道是抽泵送剂的水泵失灵,不能自动断开,致使前9 m³砼的泵送剂掺多了,这3 m³才没有加,具体多掺了多少也不清楚,相关人员也没有及时向领导报告,就把这一车砼发到工地入模了。
供方向建设单位领导写了保证书,并征得其同意暂不返工。
施工单位为了赶工期,就在第三天砼还没终凝的情况下进行了下道工 序的施工。
板上薄膜没有揭,并在其上铺上了两层胶合木模板,其上又铺了钢架板,架设了钢顶柱 等。
供方实验室主任每天去观察,第六整天时才初凝,第七整天时才完全终凝。
到20天时,施工单位 提出要拆模板。
在第21天时对该缓凝的梁板进行了回弹, 强度已达到30MPa,符合设计要求,可以拆模。
拆模后发现梁侧面和板底局部有麻面,基本完好。